新岭矿机修厂把开展“节支降耗、修旧利废”活动作为经营管理重点,坚持能修尽修的原则,积极组织技术力量对挖掘机铲斗零部件进行修复,为企业节支降成做出贡献。
这个机修厂钻机班在去年10月份接到钩机斗子大修及修复任务,为了能够保质保量完成矿下达的任务,该厂组织几位资深老师傅集思广益,共同研究如何做好钩机斗子的大修工作。经过反复论证,最终选择采用“局部挖补焊接法”对铲斗衬板拆解后,用二氧化碳气体保护焊焊接的方式进行修复。这种工艺对铲斗的母材造成伤害相对小一些,与传统焊接工艺对比,具有伸缩力较小、作业飞溅物伤人风险小、塑形焊接点变形概率小、焊缝抗裂性能强及修复精度高等优点,既缩短了维修工期,又保护了铲斗整体的基本形态。
在挖掘机作业过程中,由于挖掘机的斗齿频繁作业,加剧了斗齿的损伤,若不及时进行维修或更换,将影响后续工作的进行。以往在维修斗齿时,采用传统烧焊方式将磨损严重的斗齿整体切割下来,换上新的斗齿,更换工作至少需要3天时间才能完成。为缩短斗齿更换时间,提高工作效率,机修厂的师傅们动脑筋、想办法,经过多次改进和优化,决定采用“锯齿切割法”将磨损严重的齿尖切割下来,保留齿座,再将新的齿尖重新焊接。这种工艺大大缩短了更换斗齿的时间,修复后的挖掘机铲斗牢固耐用,不易脱落,保证了铲斗的强度,能够满足正常工作需要,缩减修复所耗费时间,为全矿的生产接续提供良好的保障。
截至目前,新岭矿机修厂利用此项焊接工艺修复了20多个挖掘机铲斗,节省了企业大量资金投入,达到了节支增效的目的。