完善洗选工艺 提升发展后劲

​选煤总厂完成西台旋流器组北移改造工程

为进一步推进“四化”建设,选煤总厂积极实施西台旋流器组北移改造工程,通过5天的奋力攻坚,实现一次试重车成功,为加快建成安全优质高效和谐选煤厂奠定坚实基础。

科学谋划 确立“核心”设备改造

这个厂针对西台旋流器入料不畅,检修难度大,日常维修工作量大等问题。组织工程技术人员深入现场进行技术攻关,通过对整个系统实地勘测,确定将西台旋流器入料口重新设计改造、耐磨管路更换和西台旋流器组北移的改造方案。方案确立以后,第一时间上报公司联审请示,在得到公司批示以后,立刻组织召开生产会议,针对核心设备改造进行精密部署,在使用单系统生产的前提下,采取双管齐下措施,由安装队负责坠桶以下部分改造,上部入料口和原煤锚链机头部分由水洗车间负责。各单位紧密配合,保证“核心”改造工程顺利完工。

精准施工 破解制约生产难题

改造中,施工人员把西台旋流器组现有部分附属设备及管路进行全部拆除,按照设计方案对西台旋流器及精煤、中煤、矸石集料箱位置进行摆放,确保选煤系统更加科学合理。供应科在接到改造任务通知后,第一时间联系有关部门备好各项工程用材料,并派遣2名材料员蹲守在现场,随时应对材料短缺或供应不到位等问题,保证材料供应到位。机电科抽调两名电气工程师在施工现场进行巡查,保证施工时电气设备完好运行。水洗车间克服重重困难,抽调所有维修人员参与改造,经过五天施工,顺利将原煤入料口锚链拆除,将运输皮带机头延长至入料口,入料口向北移动近一米,顺利完成旋流器上半部分改造。安装队加班延点,将旋流器锥体以下主体部分全部拆除,整体向北部移动近一米,进行焊接,与上部入料口成功对接,精准完成旋流器改造主体部分。通过这次“核心”设备改造,将原来两台旋流器两套系统左右旋转,改为统一用一侧旋转,两台旋流器配件实现通用,大幅度降低了材料使用费用。同时,将上部连接处锥体改为锥桶,并加装切线冲水装置,使原煤入料形成旋流,进一步增加了给料深度,解决了原煤润湿问题和小时处理量变小的问题,保证了旋流器整体系统稳定,提升了旋流器效果,大幅度缩短了维修时间,提升了精煤产率,减轻职工日常检查工作强度。